第185章 组装成功(1 / 1)

张师傅笑了:“机架是我焊的,装配当然我在场。”

年轻人们更没意见。

“那好。”

温卿安排,“现在分组。王师傅、李师傅带人装配传动部分;张师傅带人装机架和踏板;陈明、周建国负责零件清点和工具准备。我和林顾问总体协调。”

“林顾问?”

周建国看了看四周,“他今天不是回村了吗?”

“我让他赶回来。”

温卿说,“传动部件的校准需要他。”

正说着,车间门被推开。

林烨走了进来,身上还带着夜风的凉意。

“林顾问!”周建国惊喜。

林烨点点头,径直走到工作台前:“零件都齐了?”

“齐了。”温卿递过检验记录,“精度都合格。”

林烨快速翻看,重点看了几个关键尺寸:“可以开始。先装哪部分?”

“传动系统。”温卿说,“这是核心,装好了再装其他。”

团队立刻行动起来。

工作区被分成三块。

左边,王师傅和李师傅开始组装传动系统。

主轴、齿轮、轴承、皮带轮……一个个零件按顺序安装。

右边,张师傅带着两个年轻工人组装机架。

沉重的方管机架被抬到装配平台,调平,固定。

踏板机构、座椅支架、防护罩支架……逐步就位。

中间是温卿和林烨的工作区。

他们正在研究装配顺序和配合关系。

温卿手里拿着总装图,林烨在计算装配时的热膨胀补偿——有些配合是过盈配合,需要加热或冷却才能安装。

“轴承座和机架的配合,公差是多少?”林烨问。

“那就好装。”林烨在纸上记下,“但齿轮和轴的配合是过盈,要加热齿轮。”

“用油浴加热。温度控制120度,不能高,不然齿轮会退火。”

“好。”

两人说话间,手也没停。

温卿在准备加热油槽,林烨在检查齿轮的内孔尺寸。

另一边,王师傅遇到了第一个问题。

“温师傅,这个轴承装不进去。”他喊道。

温卿走过去。

是一个深沟球轴承,要压装到轴承座里。

按说应该很顺利,但就是卡住了。

她接过轴承,用卡尺测量外径:“5205毫米。”再测轴承座内孔:“5200毫米。”

过盈005毫米。

理论上应该能压进去,但可能轴承座孔口有毛刺,或者不同心。

“用液氮冷却轴承。”

温卿说,“冷却后轴承会收缩,就容易装了。”

液氮罐抬过来。

轴承放进去,白色的冷雾升腾。

几分钟后取出,表面结了一层霜。

再装,这次顺利压入,严丝合缝。

“学到了。”王师傅感慨,“热胀冷缩,原来是这么用的。”

装配继续。

晚上十一点,传动系统基本装完。

主轴、齿轮箱、皮带轮都安装到位。

王师傅手动转动主轴,感觉了一下:“顺畅,没什么卡滞。”

但林烨要求更高:“要测一下同轴度。”

他用千分表架在主轴两端,慢慢旋转。

表针微微摆动,说明有微小偏差。

“偏差003毫米。”他报出数据,“在允许范围内,但可以更好。”

“调哪里?”李师傅问。

“调整轴承座。”林烨指着固定轴承座的四个螺栓,“松开一点,轻轻敲击调整,再紧固。”

这是个精细活。

王师傅和李师傅配合,一边看千分表,一边微调。

敲一下,看表;再敲一下,再看表。

十分钟后,偏差降到001毫米。

“完美。”林烨说。

另一边,机架也装好了。

张师傅正在安装踏板机构。

踏板是铸铁的,表面做了防滑处理。

通过连杆和曲柄,将脚踩的往复运动转换成旋转运动。

“试试踏板力度。”温卿说。

周建国坐上去,踩了几下。

起初有些重,但踩顺了之后就轻松了。

“感觉不错!”他兴奋地说。

“传动比还要验证。”

林烨拿出转速表,“建国,你以每分钟60次的频率踩踏板,我测输出轴转速。”

测试开始。周建国踩踏板,林烨盯着转速表。

“输出轴转速……480转。”林烨报数,“比设计值低20转。”

“可能皮带打滑。”温卿检查皮带张力,“调紧一点。”

皮带张紧轮调整后,再测试。

这次转速达到498转,接近设计值。

“可以了。”温卿点头。

时间到了凌晨一点。

两个主要子系统都装配完毕,接下来是总装。

所有人都围了过来。

这是最关键的一步——把传动系统装到机架上。

机架被放倒,侧躺着。

传动系统缓缓吊装进去,对准安装孔。

这个过程要特别小心,不能碰伤零件,不能有错位。

温卿亲自指挥:“左边低一点……好,慢慢放……对准了……螺栓!”

八颗高强度螺栓穿过安装孔,螺母拧紧。

传动系统和机架合为一体。

机架扶正,稳稳立在地面上。

现在,它看起来像一台机器了——有机架,有传动系统,有踏板。

但还缺最重要的部分:脱粒滚筒。

滚筒被抬过来。

直径四十厘米,长六十厘米,表面布满整齐的齿槽。

在灯光下,它像一件精密的艺术品。

安装滚筒需要两个人配合。

一边要穿过主轴,一边要对准键槽。

“一、二、三,起!”王师傅和李师傅同时用力,滚筒缓缓抬起。

温卿在主轴上涂润滑脂,林烨在检查键槽对齐情况。

滚筒慢慢靠近主轴。键槽对键,孔对轴……

“停!”林烨突然说,“偏了05毫米。”

滚筒放下,重新调整位置。

第二次尝试,还是差一点。

“我来。”温卿说。

她走到滚筒侧面,双手扶住。

精神力悄然展开,感知着键和键槽的细微位置。

这不是用眼睛看,而是用“感觉”——就像能“看到”金属内部的配合情况。

“向左移1毫米……好,再向前03毫米……现在,起。”

滚筒再次抬起。

这次,当它靠近主轴时,几乎没有任何阻力,顺畅地滑了进去。

“进了!”周建国惊喜地喊道。

确实,滚筒完全安装到位,与主轴完美配合。

键和键槽严丝合缝,没有一丝间隙。

王师傅和李师傅对视一眼,都看到了对方眼中的惊讶。

他们干了这么多年钳工,知道这种配合有多难对正。

温卿是怎么做到的?

但没人问。

温卿身上有太多不可思议的地方,大家已经习惯了。

最后一步,安装凹板和防护罩。

凹板是弧形钢板,上面布满筛孔。

它与滚筒的间隙决定了脱粒效果。

这个间隙可以调节,通过一套螺杆机构。

防护罩是铁皮做的,防止籽粒飞溅。

上面有进料口和出料口。

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