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过完年了,王近之到轻旋报道,卲厂长突然给了个紧急任务,“工厂吡咯准备扩广,小王,听说你在梅州搞过一个叫三乙胺的气相产品,这个产品就交你负责放大产业化了。”
“指的是什么,设计与生产全部吗?这个产品不归加氢车间管理,好象不属于个人业务范围。”这是两个不同的职能部门干的活,设计以设备部为主,而试生产以技术部门为主,目前,王近之编制被挂在车间,这个产品不是加氢车间的,名不正而言不顺呀。
“厂部决定的,明天开始正式到设备部进行设计工作,同时兼顾氢裂解。”就这样,吡咯放大的工作就落实到了王近之的身上。
轻旋化工的吡咯釆取的是以呋喃为原料,与氨水在四百多度的温度下,氧化铝为主催化剂催化,气相反应而成,原料在反应器里的停留时间极短,只有十秒到十四秒,放大中有一系列的难题。
难题之一,小试是釆取单管红外加热,控温准确,测量方便,而如放大生产,反应器的加热方式就很难选择,用热油最高不超过三百度,用熔铅一停产结成金属硬块,并且输送泵极难选择,用烟道气温差很大,进口温度四百七十多度,出口温度四百度不到,怎样保持整个反应器温度的均匀就是一个极大的挑战,不是一个外行人能搞定的。
难题之二,再生温度七百多度,虽没达到钢材熔点,可热涨冷缩,加上高温软化,两头封头的设计肯定没用几次就会被拉伸变型,并且这个再生温度的范围比较窄,当温度超过九百度时,催化剂氧化铝结构会发生改变,一但由a型变成β型,立即失去活性。内部结构设计更是不知往哪个方向努力。
难题三是停留时间,这么多的氧化铝颗粒装在铁管里,怎么保持气体均相流动,流速是均匀的十一秒左右?这不是天方夜谈吗,是的,王近之是搞过气相反应,只是当年人家已有全套图纸的前提下,依样画葫芦地重复一次,哪里有这么个高温反应复杂。就象老酒鬼喝酒精,也会感觉它的度数太高,这产品就算是交给专业的设计人员来搞,也够他喝两壶的,但王近之没有退路。
前期反应温度难控,可以通过长时间的预热,一直达到温度平衡后再进料的方法来解决。因为铁构件与催化剂受到冷的反应原料冷却后,温度的平衡立即就会被打破,可以通过预热来解决。而预热温度太高,又会让原料呋喃直接焦化,这个问题用水蒸汽与氨气稀释来解决。只要氨气与水能循环利用,对成本影响不大,王近之理了理思路,虽然,没搞过这类高温气相反应,但办法总比困难多。
针对这个推理,王近之进行了几次小试实验,证明推理完全成立,唯一引起的后果是水量比原来学校给的大了近一倍。能耗大些就大些,只要产品合格就行,王近之在这个基础上进行后一步的设计。铁材变形曲率与应力怎么计算,就算计算出来了,又能够怎么个解决?还有就是停留时间怎么控制?这些反应器与学校里学的物理化学的差别太大了,简直比鸟与乌龟的结构差别还大,原来所学的知识派不上用场。
“如果是普通的反应釜或精馏塔之类的设备,我可以给你提供些帮助,帮你完成这个计算,可这个设备太不常见,我也查不到适用的资料。”王近之拿着小试材料找到了原大学的导师高老师,对着这么个资料,高老师也没给出好的意见。
这个设计超出普通化工的范畴,或许,刘老师会有办法,他搞的裂解氢与这有些类似,王近之绝望中如抓住救命的稻草,立即拨动了刘国庆教授的电话。